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Implementación de estandarización de trabajo, Poka Yoke y 5S para reducir las piezas defectuosas en una empresa del sector joyero

Descripción del Articulo

El presente informe analiza y propone mejoras en la calidad de una empresa dedicada a la fabricación de joyería, enfocándose en la reducción de piezas defectuosas. La organización cuenta con diversas unidades de negocio; sin embargo, este estudio se centra en una de ellas, caracterizada por su conti...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Tippe Sanchez, Nadia Micaela, Quispe Tubias, Jhoanna Geraldine
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/685148
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/10757/685148
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Productos defectuosos
Lean Manufacturing
Poka Yoke
Trabajo estandarizado
5s
Defective products
Standardized work
5S
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
Descripción
Sumario:El presente informe analiza y propone mejoras en la calidad de una empresa dedicada a la fabricación de joyería, enfocándose en la reducción de piezas defectuosas. La organización cuenta con diversas unidades de negocio; sin embargo, este estudio se centra en una de ellas, caracterizada por su continuo crecimiento gracias a su capacidad para desarrollar una amplia variedad de productos, aunque también presenta altos costos operativos y un elevado índice de defectos que impacta negativamente en su rentabilidad. El objetivo principal del proyecto es disminuir la cantidad de productos defectuosos mediante la aplicación de herramientas del enfoque Lean Manufacturing. En el primer capítulo se exponen los antecedentes del problema y se desarrolla el marco teórico vinculado a metodologías como 5S, estandarización de procesos y Poka-Yoke. El segundo capítulo detalla la caracterización de la empresa, con énfasis en la unidad especializada en impresión 3D, identificando las principales causas de los defectos. En el tercer capítulo se plantea la propuesta técnica, incluyendo el diseño de indicadores clave de desempeño (KPI), así como la elaboración del presupuesto y cronograma de implementación. Los resultados obtenidos evidencian una reducción del 4.80% en el índice de defectos, lo que generó una disminución del 4.11% en las pérdidas monetarias. Asimismo, se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) positivo y una recuperación de la inversión en menos de un mes. En conclusión, el proyecto resultó técnica y económicamente viable, mejorando significativamente la eficiencia operativa y reduciendo las mermas por defectos.
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