Mejora del proceso de ensamble de las baterías de autos para incrementar la eficiencia utilizando la metodología TPM en una empresa del sector automotor
Descripción del Articulo
En el año 2021, luego del brote pandémico, el sector manufacturero tuvo un crecimiento del 2% con respecto al año anterior. Por otro lado, en Perú, el sector automotor mostró una recuperación, en particular, en las ventas de vehículos nuevos, lo que reflejó una mejora económica para el país. En este...
| Autores: | , |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2024 |
| Institución: | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |
| Repositorio: | UPC-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/674013 |
| Enlace del recurso: | http://hdl.handle.net/10757/674013 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Eficiencia Mantenimiento Productivo Total Baterías Línea de ensamblaje Automotor Efficiency Total Productive Maintenance Batteries Assembly line Automotive https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 |
| Sumario: | En el año 2021, luego del brote pandémico, el sector manufacturero tuvo un crecimiento del 2% con respecto al año anterior. Por otro lado, en Perú, el sector automotor mostró una recuperación, en particular, en las ventas de vehículos nuevos, lo que reflejó una mejora económica para el país. En este contexto, el presente proyecto fue desarrollado en una empresa manufacturera líder en la producción de baterías con el objetivo de incrementar la eficiencia del proceso de la línea de ensamblaje, enfrentando problemas críticos como la fabricación de productos no conformes y las paradas de planta no programadas. Para solucionar los problemas antes mencionados, se implementaron herramientas de la metodología del Mantenimiento productivo Total (TPM), dirigidas a mejorar el rendimiento en la producción, centrándose en el mantenimiento y la operación eficiente, con el objetivo de lograr la mejora continua de la disponibilidad de los equipos y reducir las interrupciones no planificadas en la planta, logrando que la eficiencia de la línea de ensamblaje se eleve a más del 70%. Adicionalmente, el análisis del costo-beneficio demostró la viabilidad del proyecto, justificando las inversiones en mejoras de procesos y equipos tanto por los beneficios operacionales como por el retorno de inversión a corto y largo plazo. En conclusión, esta implementación permitió a la empresa optimizar la eficiencia del proceso de ensamblaje, mantener su posición competitiva en el mercado y asegurar la satisfacción del cliente mediante la entrega de productos de alta calidad de manera más eficiente. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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