Propuestas para mejorar la eficiencia del proceso productivo de snacks fritos mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing en una empresa productora y distribuidora de snacks en la ciudad de Arequipa

Descripción del Articulo

La presente investigación tiene como objetivo central mejorar la eficiencia del proceso productivo de snacks fritos en una empresa productora y distribuidora de snacks en la ciudad de Arequipa, mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing. Inicialmente se realizó un análisis de la si...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Molina Diaz, Manuel Alejandro, Arotaype Calero, Alejandra Evelyn
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Nacional de San Agustín
Repositorio:UNSA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/18572
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12773/18572
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Lean Manufacturing
eficiencia
proceso productivo
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
Descripción
Sumario:La presente investigación tiene como objetivo central mejorar la eficiencia del proceso productivo de snacks fritos en una empresa productora y distribuidora de snacks en la ciudad de Arequipa, mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing. Inicialmente se realizó un análisis de la situación actual donde las causas raíces que provocan la baja eficiencia en el proceso productivo son: la falta de mantenimiento con enfoque preventivo, mala distribución de planta, falta de tiempos fijados e indicaciones claras para normalizar los procesos, falta de inspección y mantenimiento a las máquinas y/o equipos, no se promueve el orden en el trabajo, falta de un buen control en las ordenes de pedido y no se evalúan a los proveedores de MP. Ante ello, en la presente tesis se propuso la implementación de herramientas de Lean Manufacturing que harán frente a estas causas, logrando principalmente incrementar la cantidad de producto terminado y disminuir las distancias recorridas en el proceso. Luego, se evaluó las propuestas de implementación de estas herramientas Lean seleccionadas dándonos como resultados un VAN de S/ 39,219.22, un TIR de 75.34% y un B/C de 1.09; los cuales son buenos indicadores para la empresa. Por último, se realizó una marcha blanca probando la implementación a modo piloto de las propuestas: Mantenimiento Autónomo, 5S y Estandarización de operaciones, lo cual, permitió que los colaboradores validen las propuestas y propongan mejoras; además de obtener buenos resultados iniciales.
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).