Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Molienda

Descripción del Articulo

A medida que avanza la etapa de minado, el mineral que es alimentado a Planta sufre un cambio litológico, es decir, se encuentran rocas de mayor dureza, menor ley y de mineralogía más compleja. La necesidad de procesar este tipo de minerales hace que se busquen nuevas e innovadoras tecnologías para...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Picón Tocto, Cristian Anthony
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio:UNI-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/27177
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.14076/27177
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Molienda de alta presión (HPGR)
Consumo de energía
Circuito de chancado
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05
id UUNI_d9fe82dcf2673b2fae72f5624e422e88
oai_identifier_str oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/27177
network_acronym_str UUNI
network_name_str UNI-Tesis
repository_id_str 1534
dc.title.es.fl_str_mv Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Molienda
title Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Molienda
spellingShingle Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Molienda
Picón Tocto, Cristian Anthony
Molienda de alta presión (HPGR)
Consumo de energía
Circuito de chancado
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05
title_short Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Molienda
title_full Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Molienda
title_fullStr Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Molienda
title_full_unstemmed Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Molienda
title_sort Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Molienda
dc.creator.none.fl_str_mv Picón Tocto, Cristian Anthony
author Picón Tocto, Cristian Anthony
author_facet Picón Tocto, Cristian Anthony
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Castillo Úngaro, Ricardo
dc.contributor.author.fl_str_mv Picón Tocto, Cristian Anthony
dc.subject.es.fl_str_mv Molienda de alta presión (HPGR)
Consumo de energía
Circuito de chancado
topic Molienda de alta presión (HPGR)
Consumo de energía
Circuito de chancado
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05
dc.subject.ocde.es.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05
description A medida que avanza la etapa de minado, el mineral que es alimentado a Planta sufre un cambio litológico, es decir, se encuentran rocas de mayor dureza, menor ley y de mineralogía más compleja. La necesidad de procesar este tipo de minerales hace que se busquen nuevas e innovadoras tecnologías para mantener una eficiente etapa de conminución y de esta manera cumplir con los objetivos de producción. La conminución es la etapa con mayor consumo de energía dentro de una Planta Concentradora (80%), por lo tanto, la optimización y control del consumo de energía en la reducción del tamaño de partícula desempeñan un papel fundamental. Es así como, desde las últimas tres décadas, la tecnología de los rodillos de alta presión (HPGR) surge como una alternativa atractiva en las operaciones de conminución, funcionando como una pre-molienda o una etapa final de chancado. El HPGR tiene la ventaja de tratar minerales de alta dureza, disminuyendo el work index del mineral alimentado a molienda debido al uso eficiente de la energía durante el mecanismo de ruptura. La presente investigación es para describir el proceso de aplicación de la tecnología HPGR en una Planta Concentradora al sur del país realizando primero un análisis metalúrgico del proyecto, seguido de una descripción detallada de los equipos necesarios para su implementación para finalmente realizar un análisis estadístico comparativo entre los valores operacionales de la planta (tonelaje procesado, work index, consumo de energía, consumo de medios moledores y tiempo de vida útil de los forros de las chancadoras) antes y después de la aplicación de dicha tecnología. Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación de la tecnología HPGR logra aumentar el tonelaje de planta en un 10.8 %, disminuir el work index del mineral alimentado a molinos en un 9.8%, reducir el consumo energía en 9.9 %, reducir el consumo de medios moledores en 14.1% y aumentar la vida útil de los forros de las chancadoras terciarias en un 27.2 %. Palabras claves — HPGR, work index, consumo de energía, pre-molienda.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-05-30T18:25:22Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-05-30T18:25:22Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2023
dc.type.es.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.14076/27177
url http://hdl.handle.net/20.500.14076/27177
dc.language.iso.es.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.es.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es.fl_str_mv Universidad Nacional de Ingeniería
dc.publisher.country.es.fl_str_mv PE
dc.source.es.fl_str_mv Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio Institucional - UNI
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNI-Tesis
instname:Universidad Nacional de Ingeniería
instacron:UNI
instname_str Universidad Nacional de Ingeniería
instacron_str UNI
institution UNI
reponame_str UNI-Tesis
collection UNI-Tesis
bitstream.url.fl_str_mv http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/6/picon_tc.pdf.txt
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/7/picon_tc%28acta%29.pdf.txt
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/8/carta_de_autorizaci%c3%b3n.pdf.txt
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/9/informe_de_similitud.pdf.txt
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/5/license.txt
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/1/picon_tc.pdf
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/2/picon_tc%28acta%29.pdf
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/3/carta_de_autorizaci%c3%b3n.pdf
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/4/informe_de_similitud.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 6ebfd1b853974e7011efad4df4bce221
2bf4b397ddcc5b6dbb81301d63947245
cea43ab5b266683de296e9d6cf719f52
d01d38fb8f9676885b525a06041878a1
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
527a848c7e10c053498c0e85138ec241
b84e4530619d9a20f71da67da496e600
14afa0c5b0de6aa845889d2a1e7e5389
3c7b190b1e84dbdeb66afb83074da7e1
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional - UNI
repository.mail.fl_str_mv repositorio@uni.edu.pe
_version_ 1840085792766033920
spelling Castillo Úngaro, RicardoPicón Tocto, Cristian AnthonyPicón Tocto, Cristian Anthony2024-05-30T18:25:22Z2024-05-30T18:25:22Z2023http://hdl.handle.net/20.500.14076/27177A medida que avanza la etapa de minado, el mineral que es alimentado a Planta sufre un cambio litológico, es decir, se encuentran rocas de mayor dureza, menor ley y de mineralogía más compleja. La necesidad de procesar este tipo de minerales hace que se busquen nuevas e innovadoras tecnologías para mantener una eficiente etapa de conminución y de esta manera cumplir con los objetivos de producción. La conminución es la etapa con mayor consumo de energía dentro de una Planta Concentradora (80%), por lo tanto, la optimización y control del consumo de energía en la reducción del tamaño de partícula desempeñan un papel fundamental. Es así como, desde las últimas tres décadas, la tecnología de los rodillos de alta presión (HPGR) surge como una alternativa atractiva en las operaciones de conminución, funcionando como una pre-molienda o una etapa final de chancado. El HPGR tiene la ventaja de tratar minerales de alta dureza, disminuyendo el work index del mineral alimentado a molienda debido al uso eficiente de la energía durante el mecanismo de ruptura. La presente investigación es para describir el proceso de aplicación de la tecnología HPGR en una Planta Concentradora al sur del país realizando primero un análisis metalúrgico del proyecto, seguido de una descripción detallada de los equipos necesarios para su implementación para finalmente realizar un análisis estadístico comparativo entre los valores operacionales de la planta (tonelaje procesado, work index, consumo de energía, consumo de medios moledores y tiempo de vida útil de los forros de las chancadoras) antes y después de la aplicación de dicha tecnología. Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación de la tecnología HPGR logra aumentar el tonelaje de planta en un 10.8 %, disminuir el work index del mineral alimentado a molinos en un 9.8%, reducir el consumo energía en 9.9 %, reducir el consumo de medios moledores en 14.1% y aumentar la vida útil de los forros de las chancadoras terciarias en un 27.2 %. Palabras claves — HPGR, work index, consumo de energía, pre-molienda.As the mining stage progresses, the ore that is fed to the Plant undergoes a lithological change, that is, rocks of greater hardness, lower grade and more complex mineralogy are found. The need to process this type of mineral leads to the search for new and innovative technologies to maintain an efficient comminution stage and thus meet production objectives. Comminution is the stage with the highest energy consumption within a Concentrator Plant (80%), therefore, the optimization and control of energy consumption in reducing particle size play a fundamental role. This is how, since the last three decades, the technology of high pressure grinding rolls (HPGR) has emerged as an attractive alternative in comminution operations, working as a pre-grinding or a final stage of crushing. The HPGR has the advantage of treating high hardness minerals, decreasing the work index of the mineral fed to the grinding due to the efficient use of energy during the breaking mechanism. The present investigation is to describe the application process of HPGR technology in a concentrator plant in the south of the country, first carrying out an analysis of the economic viability of the project, followed by a detailed description of the equipment necessary for its implementation, to finally perform a comparative statistical analysis between the operational values of the plant (processed tonnage, work index, energy consumption, consumption of grinding media and lifetime of crushers liners) before and after the application of said technology. The results obtained show that the application of HPGR technology manages to increase plant tonnage by 10.8%, decrease the work index of the mineral fed to mills by 9.8%, decrease energy consumption by 9.9%, decrease the consumption of grinding media by 14.1% and increase the lifetime of tertiary crushers liners by 27.2%.Submitted by Quispe Rabanal Flavio (flaviofime@hotmail.com) on 2024-05-30T18:25:22Z No. of bitstreams: 4 picon_tc.pdf: 8218890 bytes, checksum: 527a848c7e10c053498c0e85138ec241 (MD5) picon_tc(acta).pdf: 101000 bytes, checksum: b84e4530619d9a20f71da67da496e600 (MD5) carta_de_autorización.pdf: 112789 bytes, checksum: 14afa0c5b0de6aa845889d2a1e7e5389 (MD5) informe_de_similitud.pdf: 285936 bytes, checksum: 3c7b190b1e84dbdeb66afb83074da7e1 (MD5)Made available in DSpace on 2024-05-30T18:25:22Z (GMT). No. of bitstreams: 4 picon_tc.pdf: 8218890 bytes, checksum: 527a848c7e10c053498c0e85138ec241 (MD5) picon_tc(acta).pdf: 101000 bytes, checksum: b84e4530619d9a20f71da67da496e600 (MD5) carta_de_autorización.pdf: 112789 bytes, checksum: 14afa0c5b0de6aa845889d2a1e7e5389 (MD5) informe_de_similitud.pdf: 285936 bytes, checksum: 3c7b190b1e84dbdeb66afb83074da7e1 (MD5) Previous issue date: 2023Tesisapplication/pdfspaUniversidad Nacional de IngenieríaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Universidad Nacional de IngenieríaRepositorio Institucional - UNIreponame:UNI-Tesisinstname:Universidad Nacional de Ingenieríainstacron:UNIMolienda de alta presión (HPGR)Consumo de energíaCircuito de chancadohttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05Aplicación de la tecnología HPGR al circuito de chancado para aumentar el tonelaje en Moliendainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUIngeniero MetalurgistaUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y MetalúrgicaTítulo ProfesionalIngeniería MetalúrgicaIngenieríahttps://orcid.org/0000-0001-8044-30790673534773066145https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional713106Rosales Huamaní, Jimmy AurelioLobato Flores, Arturo LeoncioTEXTpicon_tc.pdf.txtpicon_tc.pdf.txtExtracted texttext/plain194607http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/6/picon_tc.pdf.txt6ebfd1b853974e7011efad4df4bce221MD56picon_tc(acta).pdf.txtpicon_tc(acta).pdf.txtExtracted texttext/plain1519http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/7/picon_tc%28acta%29.pdf.txt2bf4b397ddcc5b6dbb81301d63947245MD57carta_de_autorización.pdf.txtcarta_de_autorización.pdf.txtExtracted texttext/plain2695http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/8/carta_de_autorizaci%c3%b3n.pdf.txtcea43ab5b266683de296e9d6cf719f52MD58informe_de_similitud.pdf.txtinforme_de_similitud.pdf.txtExtracted texttext/plain2259http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/9/informe_de_similitud.pdf.txtd01d38fb8f9676885b525a06041878a1MD59LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/5/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55ORIGINALpicon_tc.pdfpicon_tc.pdfapplication/pdf8218890http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/1/picon_tc.pdf527a848c7e10c053498c0e85138ec241MD51picon_tc(acta).pdfpicon_tc(acta).pdfapplication/pdf101000http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/2/picon_tc%28acta%29.pdfb84e4530619d9a20f71da67da496e600MD52carta_de_autorización.pdfcarta_de_autorización.pdfapplication/pdf112789http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/3/carta_de_autorizaci%c3%b3n.pdf14afa0c5b0de6aa845889d2a1e7e5389MD53informe_de_similitud.pdfinforme_de_similitud.pdfapplication/pdf285936http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/20.500.14076/27177/4/informe_de_similitud.pdf3c7b190b1e84dbdeb66afb83074da7e1MD5420.500.14076/27177oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/271772024-05-31 03:30:53.351Repositorio Institucional - UNIrepositorio@uni.edu.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
score 13.263243
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).