Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabón

Descripción del Articulo

El motivo que fundamenta el desarrollo de este trabajo de investigación es el alto número de productos rechazados por defectos de calidad dentro de una planta productora de jabón, los cuales, en masa rechazada para ser reprocesada como sebo, alcanza el 2.5% del total de masa preparada para cada corr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Pacheco Bellido, Jeison Gabriel, Vizcarra Palacios, Julia Roxana
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Católica San Pablo
Repositorio:UCSP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucsp.edu.pe:20.500.12590/17343
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12590/17343
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Calidad
Desperdicios
Despliegue de la función calidad
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03
id UCSP_6324b2195cba30b99945c938ef47657c
oai_identifier_str oai:repositorio.ucsp.edu.pe:20.500.12590/17343
network_acronym_str UCSP
network_name_str UCSP-Institucional
repository_id_str 3854
dc.title.es_PE.fl_str_mv Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabón
title Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabón
spellingShingle Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabón
Pacheco Bellido, Jeison Gabriel
Calidad
Desperdicios
Despliegue de la función calidad
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03
title_short Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabón
title_full Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabón
title_fullStr Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabón
title_full_unstemmed Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabón
title_sort Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabón
author Pacheco Bellido, Jeison Gabriel
author_facet Pacheco Bellido, Jeison Gabriel
Vizcarra Palacios, Julia Roxana
author_role author
author2 Vizcarra Palacios, Julia Roxana
author2_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Ramos Velasquez, Felipe Fabian
dc.contributor.author.fl_str_mv Pacheco Bellido, Jeison Gabriel
Vizcarra Palacios, Julia Roxana
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Calidad
Desperdicios
Despliegue de la función calidad
topic Calidad
Desperdicios
Despliegue de la función calidad
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03
description El motivo que fundamenta el desarrollo de este trabajo de investigación es el alto número de productos rechazados por defectos de calidad dentro de una planta productora de jabón, los cuales, en masa rechazada para ser reprocesada como sebo, alcanza el 2.5% del total de masa preparada para cada corrida; mientras que en jabones rechazados por defectos para ser reprocesados en línea o para sebo, bordean en pérdida el 20% de la masa por corrida. En vista de las pérdidas que conlleva el tener desperdicio como el reproceso para una producción esbelta, se realizó un diagnóstico detallado de cada factor que influye en las operaciones de la empresa. Se inició por revisar su política de calidad, la cual tiene como objetivo conseguir cero defectos en su producción, pero no considera las limitaciones reales de la planta, por lo que el objetivo se torna inflexible y desmedido. Otros resultados del diagnóstico determinan problemas con la maquinaria, debido a la antigüedad de las mismas o fallos de fábrica por no ser originales. El personal presenta alta rotación en algunos puestos clave para la producción. En cuanto a los procesos, no hay modo de obtener una retroalimentación adecuada de las mejores prácticas. El ambiente laboral se resume en un alto estrés el cual repercute en el desempeño de sus funciones y en las relaciones entre la jefatura y las operaciones de planta. Dentro de los materiales se observa la utilización de material rehusado propio de los rechazos que, a su vez, genera más producto rechazado, entrando en un círculo vicioso de defectos. Considerando las debilidades encontradas, se procedió a realizar el despliegue de la función calidad para conectar lo requerido por el área que aprueba los lotes y las limitaciones reales de la planta. Los resultados de este análisis determinaron que es muy importante fortalecer la capacidad técnica basada en maquinaria adecuada. Seguido a este se determinó la necesidad de un sistema adecuado de detección de defectos, y, por último, mejorar la limpieza de las líneas; todo esto con el fin de asegurar los requisitos más importantes para el cliente tales como evitar la contaminación física y que el producto final se encuentre dentro de los estándares. El resultado de la matriz QFD brindó los pilares iniciales bajo los cuales se propuso la mejora, en base a satisfacer primeramente al cliente. La primera propuesta fue la del reemplazo de la maquinaria con fallas, encontrando que financieramente resulta rentable la adquisición de una nueva cortadora, troqueladora y ambos plodders. La segunda propuesta está referida en mejorar la limpieza de líneas, lo cual se consigue con la adquisición de 2 generadores de vapor, motivo por el cual el beneficio proyectado ascendería a S/4,089. La tercera propuesta se basa en tolerancias en la nueva política de calidad y en un sistema de detección de defectos apropiado en base en la inteligencia artificial, en el que considerando tan solo un 50% de efectividad en la propuesta, el beneficio equivalente por la compra por partes del sistema sería de S/6,800; en cambio, si se contrata un sistema ya armado, el beneficio equivale a S/ 1,450. Las propuestas validadas económicamente reducen en un 90% la posibilidad de encontrar jabones con defectos por fallas en las máquinas; además, la limpieza de línea se realiza con una precisión superior a la actual, eliminando por completo la posibilidad de tener restos de jabón en la limpieza. El sistema visual de detección de defectos tendrá una efectividad según la programación y la sensibilidad, pero elimina posibilidad alguna de tener jabones con defectos físicos en la etapa de empaque. El resultado en la producción final dependerá de muchas variables humanas, pero se asegura que los requisitos técnicos seleccionados en la QFD, pasan de ser críticos a efectivos para satisfacer al cliente. La matriz queda lista para ser usada nuevamente y repetir el proceso de análisis y mejora.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-11-29T15:18:12Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-11-29T15:18:12Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2022
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.other.none.fl_str_mv 1075973
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12590/17343
identifier_str_mv 1075973
url https://hdl.handle.net/20.500.12590/17343
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Católica San Pablo
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Católica San Pablo
Repositorio Institucional - UCSP
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UCSP-Institucional
instname:Universidad Católica San Pablo
instacron:UCSP
instname_str Universidad Católica San Pablo
instacron_str UCSP
institution UCSP
reponame_str UCSP-Institucional
collection UCSP-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/df55aaa4-96ad-43e1-95a8-82bdecccfc6c/download
https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/f0c60b06-d03f-4405-a0ff-71b4af39543f/download
https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/60be6cca-6fdf-4db1-b028-3320bf693f7c/download
https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/69f853a9-fe0e-47e1-9a20-07f066042a5c/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 565d9f30a0a057c0a1abae73b50c75e5
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
e7090cd282973f5010289e4bb4863745
48f76c43d93c1f63d4cbd4b1c58ef94c
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional de la Universidad Católica San Pablo
repository.mail.fl_str_mv dspace@ucsp.edu.pe
_version_ 1851053026242985984
spelling Ramos Velasquez, Felipe FabianPacheco Bellido, Jeison GabrielVizcarra Palacios, Julia Roxana2022-11-29T15:18:12Z2022-11-29T15:18:12Z20221075973https://hdl.handle.net/20.500.12590/17343El motivo que fundamenta el desarrollo de este trabajo de investigación es el alto número de productos rechazados por defectos de calidad dentro de una planta productora de jabón, los cuales, en masa rechazada para ser reprocesada como sebo, alcanza el 2.5% del total de masa preparada para cada corrida; mientras que en jabones rechazados por defectos para ser reprocesados en línea o para sebo, bordean en pérdida el 20% de la masa por corrida. En vista de las pérdidas que conlleva el tener desperdicio como el reproceso para una producción esbelta, se realizó un diagnóstico detallado de cada factor que influye en las operaciones de la empresa. Se inició por revisar su política de calidad, la cual tiene como objetivo conseguir cero defectos en su producción, pero no considera las limitaciones reales de la planta, por lo que el objetivo se torna inflexible y desmedido. Otros resultados del diagnóstico determinan problemas con la maquinaria, debido a la antigüedad de las mismas o fallos de fábrica por no ser originales. El personal presenta alta rotación en algunos puestos clave para la producción. En cuanto a los procesos, no hay modo de obtener una retroalimentación adecuada de las mejores prácticas. El ambiente laboral se resume en un alto estrés el cual repercute en el desempeño de sus funciones y en las relaciones entre la jefatura y las operaciones de planta. Dentro de los materiales se observa la utilización de material rehusado propio de los rechazos que, a su vez, genera más producto rechazado, entrando en un círculo vicioso de defectos. Considerando las debilidades encontradas, se procedió a realizar el despliegue de la función calidad para conectar lo requerido por el área que aprueba los lotes y las limitaciones reales de la planta. Los resultados de este análisis determinaron que es muy importante fortalecer la capacidad técnica basada en maquinaria adecuada. Seguido a este se determinó la necesidad de un sistema adecuado de detección de defectos, y, por último, mejorar la limpieza de las líneas; todo esto con el fin de asegurar los requisitos más importantes para el cliente tales como evitar la contaminación física y que el producto final se encuentre dentro de los estándares. El resultado de la matriz QFD brindó los pilares iniciales bajo los cuales se propuso la mejora, en base a satisfacer primeramente al cliente. La primera propuesta fue la del reemplazo de la maquinaria con fallas, encontrando que financieramente resulta rentable la adquisición de una nueva cortadora, troqueladora y ambos plodders. La segunda propuesta está referida en mejorar la limpieza de líneas, lo cual se consigue con la adquisición de 2 generadores de vapor, motivo por el cual el beneficio proyectado ascendería a S/4,089. La tercera propuesta se basa en tolerancias en la nueva política de calidad y en un sistema de detección de defectos apropiado en base en la inteligencia artificial, en el que considerando tan solo un 50% de efectividad en la propuesta, el beneficio equivalente por la compra por partes del sistema sería de S/6,800; en cambio, si se contrata un sistema ya armado, el beneficio equivale a S/ 1,450. Las propuestas validadas económicamente reducen en un 90% la posibilidad de encontrar jabones con defectos por fallas en las máquinas; además, la limpieza de línea se realiza con una precisión superior a la actual, eliminando por completo la posibilidad de tener restos de jabón en la limpieza. El sistema visual de detección de defectos tendrá una efectividad según la programación y la sensibilidad, pero elimina posibilidad alguna de tener jabones con defectos físicos en la etapa de empaque. El resultado en la producción final dependerá de muchas variables humanas, pero se asegura que los requisitos técnicos seleccionados en la QFD, pasan de ser críticos a efectivos para satisfacer al cliente. La matriz queda lista para ser usada nuevamente y repetir el proceso de análisis y mejora.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Católica San PabloPEPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Católica San PabloRepositorio Institucional - UCSPreponame:UCSP-Institucionalinstname:Universidad Católica San Pabloinstacron:UCSPCalidadDesperdiciosDespliegue de la función calidadhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03Propuesta de mejora para la reducción de producto rechazado en base al despliegue de la calidad en una planta productora de jabóninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSUNEDUIngeniero IndustrialUniversidad Católica San Pablo. Departamento de Ingenierías de la Industria y el AmbienteTítulo ProfesionalIngeniería IndustrialEscuela Profesional de Ingeniería Industrial7209736973424352https://orcid.org/0000-0002-2177-592729237903https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller722026Núñez Hurtado, Karina NoeliaValdivia Cuentas, Jessica GisellORIGINALPACHECO_BELLIDO_JEI_PRO.pdfPACHECO_BELLIDO_JEI_PRO.pdfapplication/pdf2803158https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/df55aaa4-96ad-43e1-95a8-82bdecccfc6c/download565d9f30a0a057c0a1abae73b50c75e5MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/f0c60b06-d03f-4405-a0ff-71b4af39543f/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTPACHECO_BELLIDO_JEI_PRO.pdf.txtPACHECO_BELLIDO_JEI_PRO.pdf.txtExtracted texttext/plain286940https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/60be6cca-6fdf-4db1-b028-3320bf693f7c/downloade7090cd282973f5010289e4bb4863745MD53THUMBNAILPACHECO_BELLIDO_JEI_PRO.pdf.jpgPACHECO_BELLIDO_JEI_PRO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3416https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/69f853a9-fe0e-47e1-9a20-07f066042a5c/download48f76c43d93c1f63d4cbd4b1c58ef94cMD5420.500.12590/17343oai:repositorio.ucsp.edu.pe:20.500.12590/173432023-07-26 01:03:24.863https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.ucsp.edu.peRepositorio Institucional de la Universidad Católica San Pablodspace@ucsp.edu.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
score 13.446544
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).