Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing

Descripción del Articulo

La presente investigación describe la implementación de un sistema de producción de arrastre (pull system) a través de la aplicación de principios del Lean Manufacturing en una imprenta que opera bajo un modelo de producción bajo pedido (MTO). El estudio utiliza el Value Stream Map (VSM) para identi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Willis Lozada, Sebastian
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2017
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/621437
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/10757/621437
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Administración de la producción
Administración de materiales
Metodología
Administración del tiempo
Control de calidad
Empresas industriales
Ingeniería Industrial
Perú
id UUPC_762176622f20973624354be399764f49
oai_identifier_str oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/621437
network_acronym_str UUPC
network_name_str UPC-Institucional
repository_id_str 2670
dc.title.es.fl_str_mv Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing
title Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing
spellingShingle Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing
Willis Lozada, Sebastian
Administración de la producción
Administración de materiales
Metodología
Administración del tiempo
Control de calidad
Empresas industriales
Ingeniería Industrial
Perú
title_short Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing
title_full Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing
title_fullStr Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing
title_full_unstemmed Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing
title_sort Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing
author Willis Lozada, Sebastian
author_facet Willis Lozada, Sebastian
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Carvallo Munar, Edgardo Gabriel
Quispe Santivañez, Grimaldo Wilfredo
dc.contributor.author.fl_str_mv Willis Lozada, Sebastian
dc.subject.es.fl_str_mv Administración de la producción
Administración de materiales
Metodología
Administración del tiempo
Control de calidad
Empresas industriales
Ingeniería Industrial
Perú
topic Administración de la producción
Administración de materiales
Metodología
Administración del tiempo
Control de calidad
Empresas industriales
Ingeniería Industrial
Perú
description La presente investigación describe la implementación de un sistema de producción de arrastre (pull system) a través de la aplicación de principios del Lean Manufacturing en una imprenta que opera bajo un modelo de producción bajo pedido (MTO). El estudio utiliza el Value Stream Map (VSM) para identificar las actividades que no añaden valor en la principal línea de producción de la compañía y buscar eliminarlas en razón de reducir el lead time global. Para ello se implementaron los sistemas Single Minute Exchange of Die (SMED) y KANBAN, logrando reducir el tiempo de set-up para los procesos de impresión (47.56%) y troquelado (53.82%) y el nivel de inventario en proceso (WIP) (68.24%) respectivamente y en última instancia el lead time (61%). Así, las herramientas y resultados obtenidos descritos en este artículo pueden servir de punto de partida para investigadores que busquen mejoras en términos de incrementar la productividad y flexibilidad en las operaciones.
publishDate 2017
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-04-28T02:03:33Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-04-28T02:03:33Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2017-02-01
dc.type.es.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.other.es_PE.fl_str_mv Tesis
dc.type.coar.es_PE.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
format bachelorThesis
dc.identifier.citation.es_PE.fl_str_mv [1] S. Willis Lozada, “Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing,” Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10757/621437
identifier_str_mv [1] S. Willis Lozada, “Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing,” Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017.
url http://hdl.handle.net/10757/621437
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.coar.es_PE.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.es.fl_str_mv application/pdf
application/epub
application/msword
dc.publisher.es.fl_str_mv Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Repositorio Académico - UPC
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UPC-Institucional
instname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
instacron:UPC
instname_str Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
instacron_str UPC
institution UPC
reponame_str UPC-Institucional
collection UPC-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/1/license.txt
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/2/CYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/3/CYBERTESIS_WILLIS_LS.epub
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/4/CYBERTESIS_WILLIS_LS.docx
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/5/Binder1.pdf
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/6/CYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf.txt
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/8/CYBERTESIS_WILLIS_LS.docx.txt
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/9/Binder1.pdf.txt
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/11/CYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf.jpg
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/12/Binder1.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 255616c2e22876c8a237cd50f1bc22a3
225b4938a86aa57dbc735d3e6c949393
d3fc61a7f6a88c70bd30dc15a4a4b1c7
7ba00e48fc85cd30c047918b5085592e
4f13f4a02d679674ec25fa5e91a7847c
9ab2641c17f3b2ab4caabeb8bc68db03
a2c1909ff4c45c53f365d6e223894ef4
0b0d40bea8482df673b8c25851e8b0d3
23724bfab46957bcef944927d0eb2de0
b652eed72bb3534b61732ff8d3f431eb
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio académico upc
repository.mail.fl_str_mv upc@openrepository.com
_version_ 1846065327801106432
spelling 315ee2ae43592101e65ef0d96e18ca11c3e64de880cb07715ceb4e22d8dd85faCarvallo Munar, Edgardo GabrielQuispe Santivañez, Grimaldo Wilfredo71185e699d2ff4df6a31caeaccda86c4500Willis Lozada, Sebastian2017-04-28T02:03:33Z2017-04-28T02:03:33Z2017-02-01[1] S. Willis Lozada, “Diseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturing,” Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017.http://hdl.handle.net/10757/621437La presente investigación describe la implementación de un sistema de producción de arrastre (pull system) a través de la aplicación de principios del Lean Manufacturing en una imprenta que opera bajo un modelo de producción bajo pedido (MTO). El estudio utiliza el Value Stream Map (VSM) para identificar las actividades que no añaden valor en la principal línea de producción de la compañía y buscar eliminarlas en razón de reducir el lead time global. Para ello se implementaron los sistemas Single Minute Exchange of Die (SMED) y KANBAN, logrando reducir el tiempo de set-up para los procesos de impresión (47.56%) y troquelado (53.82%) y el nivel de inventario en proceso (WIP) (68.24%) respectivamente y en última instancia el lead time (61%). Así, las herramientas y resultados obtenidos descritos en este artículo pueden servir de punto de partida para investigadores que busquen mejoras en términos de incrementar la productividad y flexibilidad en las operaciones.Tesisapplication/pdfapplication/epubapplication/mswordspaUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)Repositorio Académico - UPCreponame:UPC-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadasinstacron:UPCAdministración de la producciónAdministración de materialesMetodologíaAdministración del tiempoControl de calidadEmpresas industrialesIngeniería IndustrialPerúDiseño de un modelo de mejora para la reducción del tiempo de producción de una empresa gráfica con el uso de herramientas del Lean Manufacturinginfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fSUNEDUUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de IngenieríaLicenciaturaIngeniería IndustrialIngeniero industrial2018-02-01T00:00:00ZLa presente investigación describe la implementación de un sistema de producción de arrastre (pull system) a través de la aplicación de principios del Lean Manufacturing en una imprenta que opera bajo un modelo de producción bajo pedido (MTO). El estudio utiliza el Value Stream Map (VSM) para identificar las actividades que no añaden valor en la principal línea de producción de la compañía y buscar eliminarlas en razón de reducir el lead time global. Para ello se implementaron los sistemas Single Minute Exchange of Die (SMED) y KANBAN, logrando reducir el tiempo de set-up para los procesos de impresión (47.56%) y troquelado (53.82%) y el nivel de inventario en proceso (WIP) (68.24%) respectivamente y en última instancia el lead time (61%). Así, las herramientas y resultados obtenidos descritos en este artículo pueden servir de punto de partida para investigadores que busquen mejoras en términos de incrementar la productividad y flexibilidad en las operaciones.https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionalLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81702https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/1/license.txt255616c2e22876c8a237cd50f1bc22a3MD51falseORIGINALCYBERTESIS_WILLIS_LS.pdfCYBERTESIS_WILLIS_LS.pdfapplication/pdf4381073https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/2/CYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf225b4938a86aa57dbc735d3e6c949393MD52trueCYBERTESIS_WILLIS_LS.epubCYBERTESIS_WILLIS_LS.epubapplication/epub2771283https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/3/CYBERTESIS_WILLIS_LS.epubd3fc61a7f6a88c70bd30dc15a4a4b1c7MD53false2087-02-01CYBERTESIS_WILLIS_LS.docxCYBERTESIS_WILLIS_LS.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document14402280https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/4/CYBERTESIS_WILLIS_LS.docx7ba00e48fc85cd30c047918b5085592eMD54false2087-02-01Binder1.pdfBinder1.pdfapplication/pdf873369https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/5/Binder1.pdf4f13f4a02d679674ec25fa5e91a7847cMD55falseTEXTCYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf.txtCYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf.txtExtracted Texttext/plain209301https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/6/CYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf.txt9ab2641c17f3b2ab4caabeb8bc68db03MD56false2087-02-01CYBERTESIS_WILLIS_LS.docx.txtCYBERTESIS_WILLIS_LS.docx.txtExtracted texttext/plain180508https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/8/CYBERTESIS_WILLIS_LS.docx.txta2c1909ff4c45c53f365d6e223894ef4MD58false2087-02-01Binder1.pdf.txtBinder1.pdf.txtExtracted Texttext/plain2https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/9/Binder1.pdf.txt0b0d40bea8482df673b8c25851e8b0d3MD59falseTHUMBNAILCYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf.jpgCYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg42824https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/11/CYBERTESIS_WILLIS_LS.pdf.jpg23724bfab46957bcef944927d0eb2de0MD511false2087-02-01Binder1.pdf.jpgBinder1.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg155135https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/10757/621437/12/Binder1.pdf.jpgb652eed72bb3534b61732ff8d3f431ebMD512falseCONVERTED2_356126910757/621437oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/6214372025-07-20 19:03:34.083Repositorio académico upcupc@openrepository.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
score 12.888917
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).