Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019

Descripción del Articulo

La presente investigación tuvo como objetivo proponer la mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019, para realizar la mejora se utilizó la herramienta DMAIC de Ingeniería Industrial, al aplica...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Esquivel Flores, Andrea Alessia, Gonzales Cerpa, Yelka Fernanda
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2020
Institución:Universidad Católica San Pablo
Repositorio:UCSP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucsp.edu.pe:20.500.12590/16323
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12590/16323
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Proceso
Enconado
Deficiencia
DMAIC
Capacitación
Costos
Mejora de tiempos
Herramientas de mejora
Productividad
Tiempos muertos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
id UCSP_7843f83b2fee69d15b169804387e024f
oai_identifier_str oai:repositorio.ucsp.edu.pe:20.500.12590/16323
network_acronym_str UCSP
network_name_str UCSP-Institucional
repository_id_str 3854
dc.title.es_PE.fl_str_mv Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019
title Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019
spellingShingle Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019
Esquivel Flores, Andrea Alessia
Proceso
Enconado
Deficiencia
DMAIC
Capacitación
Costos
Mejora de tiempos
Herramientas de mejora
Productividad
Tiempos muertos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
title_short Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019
title_full Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019
title_fullStr Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019
title_full_unstemmed Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019
title_sort Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019
author Esquivel Flores, Andrea Alessia
author_facet Esquivel Flores, Andrea Alessia
Gonzales Cerpa, Yelka Fernanda
author_role author
author2 Gonzales Cerpa, Yelka Fernanda
author2_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Carrasco Castro, Abraham Heriberto
dc.contributor.author.fl_str_mv Esquivel Flores, Andrea Alessia
Gonzales Cerpa, Yelka Fernanda
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Proceso
Enconado
Deficiencia
DMAIC
Capacitación
Costos
Mejora de tiempos
Herramientas de mejora
Productividad
Tiempos muertos
topic Proceso
Enconado
Deficiencia
DMAIC
Capacitación
Costos
Mejora de tiempos
Herramientas de mejora
Productividad
Tiempos muertos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
description La presente investigación tuvo como objetivo proponer la mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019, para realizar la mejora se utilizó la herramienta DMAIC de Ingeniería Industrial, al aplicarla se obtuvo los siguientes resultados: En el proceso de carga de máquina muestra deficiencia de 41%, debido a que la calibración no se realiza de manera oportuna. El proceso de enconado en promedio tiene deficiencia de 68%, determinado principalmente por la espera de la máquina, traducida en pérdida de producción, en el cambio y recolección de conos. El proceso de prueba de laboratorio tiene una deficiencia de 33% por la demora en pruebas de control de calidad. El proceso de control de calidad del producto final muestra 22% de deficiencia, debido a la falta y/o frecuencia insuficiente de controles de empalmes, curva de purgado y mangueras de aspiración. El proceso de remate de material muestra en promedio 44% de deficiencia debido principalmente a la falta de personal de apoyo y la falta de estandarización en el método de descarga de conos. El proceso de apagado de máquina, 27%, de deficiencia por problemas frecuentes de mantenimiento y la falta conciencia del cuidado de la materia prima. El proceso de después del enconado, que se traduce en la revisión de la máquina, tiene una deficiencia de 25% por la falta de capacitación en los cuidados de la misma. El proceso de acondicionado del producto final tiene una deficiencia a de 22%, debido a la falta de estandarización en las condiciones de acondicionado para cada tipo de material y la poca efectividad de los controles de humedad y temperatura. Con la propuesta se logra la reducción de 33% de los costos, a través de la mejora del método de trabajo y la correcta capacitación al personal para hacer el proceso en general un proceso más eficiente, el análisis costo beneficio permitió determinar que la inversión es rentable siendo 1.05.
publishDate 2020
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2020-08-20T19:22:44Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2020-08-20T19:22:44Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2020
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.other.none.fl_str_mv 1072717
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12590/16323
identifier_str_mv 1072717
url https://hdl.handle.net/20.500.12590/16323
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Católica San Pablo
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Católica San Pablo
Repositorio Institucional - UCSP
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UCSP-Institucional
instname:Universidad Católica San Pablo
instacron:UCSP
instname_str Universidad Católica San Pablo
instacron_str UCSP
institution UCSP
reponame_str UCSP-Institucional
collection UCSP-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/a2e44adc-b67b-457f-a5ad-dd783663e38c/download
https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/b5d457a6-ebf7-4e2a-9068-a0ba09958f77/download
https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/3a7bd0fa-8ee3-4852-add4-88ea1c98a577/download
https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/8969f27c-85b1-467a-ac9b-8d79987f5032/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 48fda92fe845e11599945fa6af317cbb
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
3eee16f0b31110e408028b4dbf590442
3cf91a0d62aabaf0e837b9b5ba8b77aa
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional de la Universidad Católica San Pablo
repository.mail.fl_str_mv dspace@ucsp.edu.pe
_version_ 1851053053615013888
spelling Carrasco Castro, Abraham HeribertoEsquivel Flores, Andrea AlessiaGonzales Cerpa, Yelka Fernanda2020-08-20T19:22:44Z2020-08-20T19:22:44Z20201072717https://hdl.handle.net/20.500.12590/16323La presente investigación tuvo como objetivo proponer la mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019, para realizar la mejora se utilizó la herramienta DMAIC de Ingeniería Industrial, al aplicarla se obtuvo los siguientes resultados: En el proceso de carga de máquina muestra deficiencia de 41%, debido a que la calibración no se realiza de manera oportuna. El proceso de enconado en promedio tiene deficiencia de 68%, determinado principalmente por la espera de la máquina, traducida en pérdida de producción, en el cambio y recolección de conos. El proceso de prueba de laboratorio tiene una deficiencia de 33% por la demora en pruebas de control de calidad. El proceso de control de calidad del producto final muestra 22% de deficiencia, debido a la falta y/o frecuencia insuficiente de controles de empalmes, curva de purgado y mangueras de aspiración. El proceso de remate de material muestra en promedio 44% de deficiencia debido principalmente a la falta de personal de apoyo y la falta de estandarización en el método de descarga de conos. El proceso de apagado de máquina, 27%, de deficiencia por problemas frecuentes de mantenimiento y la falta conciencia del cuidado de la materia prima. El proceso de después del enconado, que se traduce en la revisión de la máquina, tiene una deficiencia de 25% por la falta de capacitación en los cuidados de la misma. El proceso de acondicionado del producto final tiene una deficiencia a de 22%, debido a la falta de estandarización en las condiciones de acondicionado para cada tipo de material y la poca efectividad de los controles de humedad y temperatura. Con la propuesta se logra la reducción de 33% de los costos, a través de la mejora del método de trabajo y la correcta capacitación al personal para hacer el proceso en general un proceso más eficiente, el análisis costo beneficio permitió determinar que la inversión es rentable siendo 1.05.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Católica San PabloPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Católica San PabloRepositorio Institucional - UCSPreponame:UCSP-Institucionalinstname:Universidad Católica San Pabloinstacron:UCSPProcesoEnconadoDeficienciaDMAICCapacitaciónCostosMejora de tiemposHerramientas de mejoraProductividadTiempos muertoshttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04Propuesta de mejora en el proceso de enconado del hilado para reducir tiempos muertos y mejorar la productividad de la sección en una empresa textil, Arequipa 2019info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSUNEDUIngeniera IndustrialUniversidad Católica San Pablo. Facultad de Ingeniería y ComputaciónTítulo ProfesionalIngeniería IndustrialEscuela Profesional de Ingeniería Industrial7000756470445855https://orcid.org/ORCID 0000-0003-3151-442929446525https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional722026Nilton Cesar Anchayhua AresteguiAbraham Heriberto Carrasco CastroKarina Noelia Núñez HurtadoORIGINALESQUIVEL_FLORES_AND_PRO.pdfESQUIVEL_FLORES_AND_PRO.pdfapplication/pdf2992961https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/a2e44adc-b67b-457f-a5ad-dd783663e38c/download48fda92fe845e11599945fa6af317cbbMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/b5d457a6-ebf7-4e2a-9068-a0ba09958f77/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52TEXTESQUIVEL_FLORES_AND_PRO.pdf.txtESQUIVEL_FLORES_AND_PRO.pdf.txtExtracted texttext/plain221869https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/3a7bd0fa-8ee3-4852-add4-88ea1c98a577/download3eee16f0b31110e408028b4dbf590442MD53THUMBNAILESQUIVEL_FLORES_AND_PRO.pdf.jpgESQUIVEL_FLORES_AND_PRO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4613https://repositorio.ucsp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/8969f27c-85b1-467a-ac9b-8d79987f5032/download3cf91a0d62aabaf0e837b9b5ba8b77aaMD5420.500.12590/16323oai:repositorio.ucsp.edu.pe:20.500.12590/163232023-07-26 01:31:11.512https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.ucsp.edu.peRepositorio Institucional de la Universidad Católica San Pablodspace@ucsp.edu.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
score 13.434244
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).