Propuesta de mejora para incrementar la eficiencia en la producción de cajas térmicas aplicando SMED y TPM en una empresa del sector plástico en Lima, Perú
Descripción del Articulo
El contexto sectorial del proyecto se enmarca en la industria del plástico en Perú, un mercado con crecimiento sostenido, pero con retos de eficiencia y sostenibilidad. La empresa estudiada produce cajas térmicas de EPS y enfrenta presiones por reducir costos, mejorar cumplimiento de pedidos y respo...
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2025 |
| Institución: | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |
| Repositorio: | UPC-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/687648 |
| Enlace del recurso: | http://hdl.handle.net/10757/687648 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Industria Plástica Eficiencia Manufactura Esbelta TPM SMED Plastics Industry Efficiency Lean Manufacturing https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
| Sumario: | El contexto sectorial del proyecto se enmarca en la industria del plástico en Perú, un mercado con crecimiento sostenido, pero con retos de eficiencia y sostenibilidad. La empresa estudiada produce cajas térmicas de EPS y enfrenta presiones por reducir costos, mejorar cumplimiento de pedidos y responder a normas de calidad y ambientales. En este entorno, optimizar procesos productivos se vuelve una prioridad competitiva. La problemática identificada corresponde a una baja eficiencia de la línea de inyectado, causada principalmente por largos tiempos de setup, fallas frecuentes en la máquina de moldeo y un alto índice de rechazo. Estos factores generaban sobrecostos y una brecha técnica de 8.27 puntos frente a la meta sectorial, con impacto directo en la rentabilidad y en la capacidad de respuesta a la demanda. La propuesta integró tres herramientas de ingeniería: SMED para reducir tiempos de cambio, Mantenimiento Planificado (TPM) para aumentar confiabilidad y Mantenimiento de Calidad para reducir defectos. El diseño contempló actividades concretas (kitting, estandarización, auditorías de mantenimiento y tarjetas de inspección) con un cronograma y presupuesto definido para asegurar su implementación y sostenibilidad. La validación incluyó modelado y simulación en Arena y análisis económico. La intervención validada elevó la eficiencia de 61.73% a 71.44%, redujo setup, aumentó MTBF y disminuyó rechazos, y generó un VAN positivo (S/. 28,915.65) y una TIR de 48.38%, concluyéndose que el modelo es aplicable y rentable; por tanto, se recomienda su implementación y seguimiento sistemático. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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