Implementación de herramientas Lean Manufacturing para reducir los tiempos de cambio de medidas en una empresa Aceros

Descripción del Articulo

El propósito principal de este trabajo es evidenciar como la ejecución de modelos de la filosofía Lean Manufacturing reducen sustancialmente los tiempos de cambios de medida, un proceso basado en modificar las dimensiones de los tubos de aceros, con el objetivo de cumplir el plan de ventas de la emp...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Balarezo Inuma, Gustavo Alberto
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Nacional de Ingeniería
Repositorio:UNI-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:cybertesis.uni.edu.pe:20.500.14076/28722
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.14076/28722
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Producción industrial
Lean Manufacturing
Procesos de manufactura
Gestión de la producción
Control de calidad
Mejora continua
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01
Descripción
Sumario:El propósito principal de este trabajo es evidenciar como la ejecución de modelos de la filosofía Lean Manufacturing reducen sustancialmente los tiempos de cambios de medida, un proceso basado en modificar las dimensiones de los tubos de aceros, con el objetivo de cumplir el plan de ventas de la empresa Corporación Aceros Arequipa S.A (CAASA). Las metodologías empleadas para diseñar y reducir los tiempos empleados en la transición de formatos fue SMED, buscando disminuir los tiempos de set up entre la producción de diferentes dimensiones de tubos; la metodología 5S´s cuyo enfoque es crear un ambiente limpio, ordenado y organizado, lo que con lleva a tener una línea más eficiente; la metodología TPM que busca capacitar al personal en mantenimiento básicos de la línea para aumentar el tiempo operativo de la máquina de fabricación de tubos; la integración de kaizen en el sistema de gestión y adoptar un sistema de producción Just in Time con niveles de inventario moderados que permitan agilizar los tiempos de configuración y elaborar un programa de producción que agilice la productividad de la línea. Mediante estas metodologías descritas, se logró disminuir los tiempos de cambio de medida en un 42%, Esta disminución en tiempo resulto en un aumento del 8% de la disponibilidad de la línea y un aumento en 16% del ritmo de producción, traducido en fabricar 550 tn adicionales de tubos LAF, en comparación de los años anteriores. Estos resultados generan una mayor productividad en el proceso.
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