Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías

Descripción del Articulo

La empresa objeto de estudio es una reprocesadora de subproductos de arroz, la cual brinda el servicio de maquila, en la cual se reprocesan subproductos de arroz, tales como arrocillo y descarte. Primero se diagnosticó la situación actual de la empresa en su operación y en el mantenimiento del siste...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Reaño Ramos, Leonardo Miguel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2019
Institución:Universidad Tecnológica del Perú
Repositorio:UTP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/2058
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12867/2058
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Mantenimiento industrial
Reducción de fallas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
id UTPD_6b2d5cdd7ad4b3d20bd92e77a5fe06e1
oai_identifier_str oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/2058
network_acronym_str UTPD
network_name_str UTP-Institucional
repository_id_str 4782
dc.title.es_PE.fl_str_mv Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías
title Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías
spellingShingle Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías
Reaño Ramos, Leonardo Miguel
Mantenimiento industrial
Reducción de fallas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
title_short Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías
title_full Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías
title_fullStr Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías
title_full_unstemmed Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías
title_sort Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías
author Reaño Ramos, Leonardo Miguel
author_facet Reaño Ramos, Leonardo Miguel
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Vásquez Gervasi, Oscar Kelly
dc.contributor.author.fl_str_mv Reaño Ramos, Leonardo Miguel
dc.subject.es_PE.fl_str_mv Mantenimiento industrial
Reducción de fallas
topic Mantenimiento industrial
Reducción de fallas
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
description La empresa objeto de estudio es una reprocesadora de subproductos de arroz, la cual brinda el servicio de maquila, en la cual se reprocesan subproductos de arroz, tales como arrocillo y descarte. Primero se diagnosticó la situación actual de la empresa en su operación y en el mantenimiento del sistema productivo, resultando que el 59.14% de las paradas de producción son a causa de averías de sus máquinas, identificadas en su totalidad cuarenta y dos averías, generando pérdidas económicas valorizadas en S/.112,069.94 soles. Posteriormente se propuso un plan de mantenimiento basado en confiablidad, dónde se utilizó la herramienta análisis de criticidad, la cual permitió identificar las máquinas críticas del sistema productivo: la selectora, el compresor, el secador de aire y la zaranda; de los datos anteriores se hizo un análisis de modos y efectos de fallo identificando las averías y fallas de cada máquina, para así mediante un árbol de decisiones de RCM optar por las medidas preventivas de mantenimiento a realizar. Finalmente se realizó la evaluación costo beneficio, dónde se espera que tras aplicar la propuesta de RCM, el número de averías se reduzca a catorce, incrementando la producción en un 12%. Esto significaría un incremento de la eficiencia del 84% al 95%, una reducción de los costos de mantenimiento valorizada en S/. 0.37 soles por unidad producida, el tiempo promedio para fallar pasaría de 60.26 horas a 206.14 horas, el tiempo promedio para reparar de 7.24 horas a 6.79 horas, la disponibilidad se maximizaría del 89.26% al 96.81% y el OEE incrementaría 5.44%. Todos estos indicadores se ven reflejados en la reducción de los costos por avería, resultado un beneficio para la empresa de S/.75 663.65 soles.
publishDate 2019
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2019-07-25T22:04:18Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2019-07-25T22:04:18Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2019
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12867/2058
url https://hdl.handle.net/20.500.12867/2058
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Tecnológica del Perú
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Tecnológica del Perú
Repositorio Institucional - UTP
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UTP-Institucional
instname:Universidad Tecnológica del Perú
instacron:UTP
instname_str Universidad Tecnológica del Perú
instacron_str UTP
institution UTP
reponame_str UTP-Institucional
collection UTP-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/765d87d8-0f2a-4ebf-9331-e8922c2777c2/download
https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/711f27f9-d295-412f-876f-f097e210b4f5/download
https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/a0706694-912f-4181-9b2f-afd9cadda023/download
https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/12caf8de-0532-4c21-84a4-de1a89e0ee88/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 4167525c9283855434664338910d1cdd
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
33b375a695941e234f46e1660ccceca9
77ee21510abcaf5bd676a7b5ecf70ed6
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de la Universidad Tecnológica del Perú
repository.mail.fl_str_mv repositorio@utp.edu.pe
_version_ 1853499644842082304
spelling Vásquez Gervasi, Oscar KellyReaño Ramos, Leonardo Miguel2019-07-25T22:04:18Z2019-07-25T22:04:18Z2019https://hdl.handle.net/20.500.12867/2058La empresa objeto de estudio es una reprocesadora de subproductos de arroz, la cual brinda el servicio de maquila, en la cual se reprocesan subproductos de arroz, tales como arrocillo y descarte. Primero se diagnosticó la situación actual de la empresa en su operación y en el mantenimiento del sistema productivo, resultando que el 59.14% de las paradas de producción son a causa de averías de sus máquinas, identificadas en su totalidad cuarenta y dos averías, generando pérdidas económicas valorizadas en S/.112,069.94 soles. Posteriormente se propuso un plan de mantenimiento basado en confiablidad, dónde se utilizó la herramienta análisis de criticidad, la cual permitió identificar las máquinas críticas del sistema productivo: la selectora, el compresor, el secador de aire y la zaranda; de los datos anteriores se hizo un análisis de modos y efectos de fallo identificando las averías y fallas de cada máquina, para así mediante un árbol de decisiones de RCM optar por las medidas preventivas de mantenimiento a realizar. Finalmente se realizó la evaluación costo beneficio, dónde se espera que tras aplicar la propuesta de RCM, el número de averías se reduzca a catorce, incrementando la producción en un 12%. Esto significaría un incremento de la eficiencia del 84% al 95%, una reducción de los costos de mantenimiento valorizada en S/. 0.37 soles por unidad producida, el tiempo promedio para fallar pasaría de 60.26 horas a 206.14 horas, el tiempo promedio para reparar de 7.24 horas a 6.79 horas, la disponibilidad se maximizaría del 89.26% al 96.81% y el OEE incrementaría 5.44%. Todos estos indicadores se ven reflejados en la reducción de los costos por avería, resultado un beneficio para la empresa de S/.75 663.65 soles.TesisCampus Chiclayoapplication/pdfspaUniversidad Tecnológica del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Universidad Tecnológica del PerúRepositorio Institucional - UTPreponame:UTP-Institucionalinstname:Universidad Tecnológica del Perúinstacron:UTPMantenimiento industrialReducción de fallashttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averíasinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionSUNEDUIngeniero IndustrialIngeniero IndustrialUniversidad Tecnológica del Perú. Facultad de IngenieríaTítulo ProfesionalIngeniería IndustrialPregrado18094936https://orcid.org/0000-0002-3893-051673475685722026722026https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisTHUMBNAILLeonardo Reaño_Tesis_Titulo Profesional_2019.pdf.jpgLeonardo Reaño_Tesis_Titulo Profesional_2019.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg22517https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/765d87d8-0f2a-4ebf-9331-e8922c2777c2/download4167525c9283855434664338910d1cddMD59LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/711f27f9-d295-412f-876f-f097e210b4f5/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52ORIGINALLeonardo Reaño_Tesis_Titulo Profesional_2019.pdfLeonardo Reaño_Tesis_Titulo Profesional_2019.pdfapplication/pdf5729410https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/a0706694-912f-4181-9b2f-afd9cadda023/download33b375a695941e234f46e1660ccceca9MD53TEXTLeonardo Reaño_Tesis_Titulo Profesional_2019.pdf.txtLeonardo Reaño_Tesis_Titulo Profesional_2019.pdf.txtExtracted texttext/plain101594https://repositorio.utp.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/12caf8de-0532-4c21-84a4-de1a89e0ee88/download77ee21510abcaf5bd676a7b5ecf70ed6MD5820.500.12867/2058oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/20582025-11-30 16:43:24.022https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.utp.edu.peRepositorio de la Universidad Tecnológica del Perúrepositorio@utp.edu.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
score 13.406609
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).