Implementación de la metodología Lean Manufacturing para mejorar la productividad en la empresa Industrias Kadef S.A.C., Independencia – 2022

Descripción del Articulo

A continuación, de acuerdo a los datos mencionados, se procede a calcular la productividad después de la implementación de la herramienta lean manufacturing en el proceso de fabricación de bisagras. Analizando la situación actual, basado en la recopilación de datos, se obtuvieron los indicadores pro...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Gonzales Chipana, Oliver Víctor, Carhuavilca Quispe, Victor Hugo
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Tecnológica del Perú
Repositorio:UTP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/8885
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12867/8885
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Lean Manufacturing
OEE
Efectividad general de los equipos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
Descripción
Sumario:A continuación, de acuerdo a los datos mencionados, se procede a calcular la productividad después de la implementación de la herramienta lean manufacturing en el proceso de fabricación de bisagras. Analizando la situación actual, basado en la recopilación de datos, se obtuvieron los indicadores productividad, eficiencia, eficacia y OEE para comprender el estado inicial del proceso. Se identificaron pedidos no atendidos debido a la falta de cumplimiento con la producción planificada. Se detectaron desafíos en el proceso productivo derivados del desorden, la falta de estandarización en los procesos de valor, fallas en las máquinas y productos no conformes. Como resultado, se señaló la baja productividad en la fabricación de bisagras como una de las causas fundamentales. La metodología adoptada se basó en un enfoque cuantitativo, con un nivel de investigación explicativo, se plantearon hipótesis que fueron sometidas a análisis para su aprobación o rechazo, adoptando un diseño de investigación preexperimental. Para la implementación de mejora, se partió de un estado actual mediante el VSM, identificando fases y complicaciones en el proceso de fabricación de bisagras. Se desarrolló un DAP, obteniendo una productividad inicial de 100 bisagras por hora-hombre. Se calculó el tiempo estándar y estableció un nuevo VSM para identificar posibles estancamientos. Se implementó las 5S y el TPM, que resultó en la reducción de períodos inactivos, aumento en la producción, áreas limpias y ordenadas, disminución de productos no conformes y tiempos de mantenimiento. Se mejoró la productividad a 135 bisagras por hora-hombre, logrando la reducción de tiempos muertos, áreas de trabajo más limpias y ordenadas, y mejora en la OEE. Estos resultados fueron validados mediante pruebas de hipótesis, tanto general como específicas, respaldadas por un análisis económico que sustentó el desarrollo de esta implementación.
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