Lean Manufacturing para mejorar la calidad del proceso de almacenaje en una empresa de servicios eléctricos
Descripción del Articulo
La investigación tuvo como objetivo mejorar la calidad del proceso de almacenaje en Tecsur S.A. mediante la aplicación de herramientas Lean Manufacturing. El estudio identificó tres problemas críticos: inexactitud en el registro de inventario, picking y en despacho, los cuales generaban retrasos, pé...
| Autores: | , |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2026 |
| Institución: | Universidad Ricardo Palma |
| Repositorio: | URP-Tesis |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.urp.edu.pe:20.500.14138/10339 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.14138/10339 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Lean Manufacturing 5S estandarización flujo continuo calidad almacenaje https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
| Sumario: | La investigación tuvo como objetivo mejorar la calidad del proceso de almacenaje en Tecsur S.A. mediante la aplicación de herramientas Lean Manufacturing. El estudio identificó tres problemas críticos: inexactitud en el registro de inventario, picking y en despacho, los cuales generaban retrasos, pérdidas de materiales y una disminución en la productividad del personal. Para comprender el origen de estas deficiencias, se realizó un diagnóstico apoyado en el diagrama de Ishikawa, identificando causas como el desorden, la falta de estandarización y la inadecuada ubicación de materiales dentro del almacén. A partir de este análisis, se plantearon tres herramientas Lean: la estandarización del trabajo para reducir la inexactitud del registro inventario, el flujo continuo para optimizar el proceso de picking y la metodología 5S para reforzar el orden y la precisión en las actividades de despacho. El estudio adoptó un diseño pre experimental pretest–postest, recolectando datos en tres etapas: periodo previo, periodo de aplicación y periodo posterior. Se emplearon registros reales del almacén y los datos fueron procesados mediante SPSS con el fin de comparar los resultados antes y después de la intervención. Los hallazgos mostraron mejoras en los indicadores analizados, evidenciándose reducción de errores, menores tiempos improductivos, mejor uso del espacio y mayor cumplimiento en los despachos. En conclusión, la implementación de herramientas Lean Manufacturing mejoró la calidad del proceso de almacenaje y elevó la eficiencia operativa. Asimismo, se redujo un 21.92% de inexactitud de inventario, 26.07% inexactitud de pickings y finalmente un 37.57% en inexactitud de despacho. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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