Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constancia

Descripción del Articulo

El presente trabajo es desarrollado en la Unidad Minera Constancia, abordando la evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner, debido a que en las plantas de tratamiento de minerales se evalúa la eficiencia del proceso únicamente en base a resultados de análisis...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Sacsi Alarcon, Simeon
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Nacional de San Agustín
Repositorio:UNSA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/15543
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12773/15543
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:remolienda
flotación
recuperación
microscopio
molino Isamill
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05
id UNSA_35737dfaa2e83718a8e15042a07c27f4
oai_identifier_str oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/15543
network_acronym_str UNSA
network_name_str UNSA-Institucional
repository_id_str 4847
dc.title.es_PE.fl_str_mv Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constancia
title Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constancia
spellingShingle Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constancia
Sacsi Alarcon, Simeon
remolienda
flotación
recuperación
microscopio
molino Isamill
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05
title_short Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constancia
title_full Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constancia
title_fullStr Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constancia
title_full_unstemmed Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constancia
title_sort Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constancia
author Sacsi Alarcon, Simeon
author_facet Sacsi Alarcon, Simeon
author_role author
dc.contributor.advisor.fl_str_mv Mamani Calcina, Pedro Luis
dc.contributor.author.fl_str_mv Sacsi Alarcon, Simeon
dc.subject.es_PE.fl_str_mv remolienda
flotación
recuperación
microscopio
molino Isamill
topic remolienda
flotación
recuperación
microscopio
molino Isamill
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05
description El presente trabajo es desarrollado en la Unidad Minera Constancia, abordando la evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner, debido a que en las plantas de tratamiento de minerales se evalúa la eficiencia del proceso únicamente en base a resultados de análisis químico de los elementos más importantes y la presencia de contaminantes en el concentrado final aun asociados con el Cobre. El objetivo principal de la investigación fue evaluar y optimizar el proceso de remolienda en la planta concentrado de la unidad minera Constancia. Se planteo una metodología con enfoque cuantitativo, de tipo aplicativa y tecnológica porque en ella se evalúa en la planta los concentrados Rougher, con análisis químico y microscópico para mejorar la calidad del concentrado de cobre con el uso de remolienda en los molinos Isamill. De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que es posible optimizar la recuperación de cobre, con el uso del molino Isamill en el proceso de remolienda, así como se muestra en las fotografías micrográficos, donde se puede observar un tamaño menor de partícula y la poca presencia de material contaminante asociado al mineral de cobre. También en el resultado microscópico del P80 de remolienda se observa que el tamaño de partícula se encuentra en un rango de 30 a 55 micras, con un promedio de 33 micras.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-03-04T11:30:04Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-03-04T11:30:04Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2022
dc.type.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12773/15543
url http://hdl.handle.net/20.500.12773/15543
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.fl_str_mv SUNEDU
dc.rights.es_PE.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.es_PE.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv PE
dc.source.es_PE.fl_str_mv Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Repositorio Institucional - UNSA
dc.source.none.fl_str_mv reponame:UNSA-Institucional
instname:Universidad Nacional de San Agustín
instacron:UNSA
instname_str Universidad Nacional de San Agustín
instacron_str UNSA
institution UNSA
reponame_str UNSA-Institucional
collection UNSA-Institucional
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/ea47ff8e-d3f8-4307-a58a-82d5150e285a/download
https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/1629ebf4-3ce1-4367-b9e2-dd2f6c2799f6/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 167588ec35619d33c0d804a316505006
c52066b9c50a8f86be96c82978636682
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UNSA
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unsa.edu.pe
_version_ 1828763110784106496
spelling Mamani Calcina, Pedro LuisSacsi Alarcon, Simeon2023-03-04T11:30:04Z2023-03-04T11:30:04Z2022El presente trabajo es desarrollado en la Unidad Minera Constancia, abordando la evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner, debido a que en las plantas de tratamiento de minerales se evalúa la eficiencia del proceso únicamente en base a resultados de análisis químico de los elementos más importantes y la presencia de contaminantes en el concentrado final aun asociados con el Cobre. El objetivo principal de la investigación fue evaluar y optimizar el proceso de remolienda en la planta concentrado de la unidad minera Constancia. Se planteo una metodología con enfoque cuantitativo, de tipo aplicativa y tecnológica porque en ella se evalúa en la planta los concentrados Rougher, con análisis químico y microscópico para mejorar la calidad del concentrado de cobre con el uso de remolienda en los molinos Isamill. De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que es posible optimizar la recuperación de cobre, con el uso del molino Isamill en el proceso de remolienda, así como se muestra en las fotografías micrográficos, donde se puede observar un tamaño menor de partícula y la poca presencia de material contaminante asociado al mineral de cobre. También en el resultado microscópico del P80 de remolienda se observa que el tamaño de partícula se encuentra en un rango de 30 a 55 micras, con un promedio de 33 micras.application/pdfhttp://hdl.handle.net/20.500.12773/15543spaUniversidad Nacional de San Agustín de ArequipaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaRepositorio Institucional - UNSAreponame:UNSA-Institucionalinstname:Universidad Nacional de San Agustíninstacron:UNSAremoliendaflotaciónrecuperaciónmicroscopiomolino Isamillhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05Evaluación del circuito de remolienda para la optimización de la flotación cleaner en la unidad minera Constanciainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDU29629467https://orcid.org/0000-0003-1656-024074758449713026Vilca Amesquita, Vicente Hermo RudyMamani Calcina, Pedro LuisHuamani Bernal, Roberto Pedrohttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisIngeniería MetalúrgicaUniversidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Facultad de Ingeniería de ProcesosIngeniero MetalurgistaORIGINALIMsaals.pdfIMsaals.pdfapplication/pdf2635190https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/ea47ff8e-d3f8-4307-a58a-82d5150e285a/download167588ec35619d33c0d804a316505006MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81327https://repositorio.unsa.edu.pe/bitstreams/1629ebf4-3ce1-4367-b9e2-dd2f6c2799f6/downloadc52066b9c50a8f86be96c82978636682MD5220.500.12773/15543oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/155432023-03-04 07:58:58.766http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://repositorio.unsa.edu.peRepositorio Institucional UNSArepositorio@unsa.edu.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
score 13.959709
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).