“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017”
Descripción del Articulo
La presente investigación tuvo como propósito optimizar la productividad en el proceso de fabricación de transformadores en la empresa Delcrosa S.A. Una empresa con más de 63 años al servicio del sector de energía. Para la optimización de la productividad, se empleó una de las herramientas del Lean...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2018 |
Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
Repositorio: | UCV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/23259 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/23259 |
Nivel de acceso: | acceso embargado |
Materia: | Mantenimiento Productivo Total Productividad Mantenimiento Planificado Mantenimiento Autónomo https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
id |
UCVV_fbca7b74b6f9eb809a076d6e98372cba |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/23259 |
network_acronym_str |
UCVV |
network_name_str |
UCV-Institucional |
repository_id_str |
3741 |
dc.title.es_PE.fl_str_mv |
“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017” |
title |
“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017” |
spellingShingle |
“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017” Fernandez Ponte, Omar Emilio Mantenimiento Productivo Total Productividad Mantenimiento Planificado Mantenimiento Autónomo https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
title_short |
“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017” |
title_full |
“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017” |
title_fullStr |
“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017” |
title_full_unstemmed |
“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017” |
title_sort |
“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017” |
author |
Fernandez Ponte, Omar Emilio |
author_facet |
Fernandez Ponte, Omar Emilio |
author_role |
author |
dc.contributor.advisor.fl_str_mv |
Mejía Guerrero, Hans |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Fernandez Ponte, Omar Emilio |
dc.subject.es_PE.fl_str_mv |
Mantenimiento Productivo Total Productividad Mantenimiento Planificado Mantenimiento Autónomo |
topic |
Mantenimiento Productivo Total Productividad Mantenimiento Planificado Mantenimiento Autónomo https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv |
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
description |
La presente investigación tuvo como propósito optimizar la productividad en el proceso de fabricación de transformadores en la empresa Delcrosa S.A. Una empresa con más de 63 años al servicio del sector de energía. Para la optimización de la productividad, se empleó una de las herramientas del Lean Manufacturing como es el Mantenimiento Productivo Total, su desarrollo consistió en dos pilares de los ocho que se tiene, los empleados para el proyecto de investigación son el mantenimiento autónomo y el mantenimiento planificado. El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo y de tipo aplicada, con un diseño cuasi experimental. La población y muestra estudiada fue en principio de 90 días de operación donde estuvieron involucrados las máquinas que intervienen en los procesos de fabricación de los transformadores, se realizaron observaciones del proceso, se tomaron reportes de producción, así mismo se pudo medir las variables el Mantenimiento Productivo Total y Productividad atreves de indicadores como es la cantidad producida, y las horas máquinas efectivas, se aplicaron un pre y post prueba. Para la recopilación de datos se utilizó un instrumento de medición de tiempo (cronometro), cuyos datos arrojados fueron registrados en sus respectivos instrumentos de medición tanto para la productividad como para el mantenimiento productivo total, dichos documentos fueron analizados por software de análisis estadísticos como Excel y SPSS Statistical 23, según los resultados y las comparaciones de las medias es que se llegó a la conclusión de que la implementación del Mantenimiento Productivo Total mejora significativamente y que se admiten las tres hipótesis planteadas por el investigador. Dicho de otra manera, el resultado posterior a la implementación del Mantenimiento Productivo Total con respecto a la productividad de las máquinas de 2.13 unid/hora máquinas salta hacia 2.61 unid/horas máquina, mejorando en un 22.54% con respecto a la productividad inicial. |
publishDate |
2018 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2018-11-29T18:52:57Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2018-11-29T18:52:57Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2018 |
dc.type.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/20.500.12692/23259 |
url |
https://hdl.handle.net/20.500.12692/23259 |
dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.ispartof.fl_str_mv |
SUNEDU |
dc.rights.es_PE.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
eu_rights_str_mv |
embargoedAccess |
rights_invalid_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.format.es_PE.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.es_PE.fl_str_mv |
Universidad César Vallejo |
dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv |
PE |
dc.source.es_PE.fl_str_mv |
Universidad César Vallejo Repositorio Institucional - UCV |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:UCV-Institucional instname:Universidad Cesar Vallejo instacron:UCV |
instname_str |
Universidad Cesar Vallejo |
instacron_str |
UCV |
institution |
UCV |
reponame_str |
UCV-Institucional |
collection |
UCV-Institucional |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/2/license_rdf https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/3/license.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/4/Fernandez_POE-SD.pdf https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/5/Fernandez_POE.pdf https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/6/Fernandez_POE-SD.pdf.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/8/Fernandez_POE.pdf.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/7/Fernandez_POE-SD.pdf.jpg https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/9/Fernandez_POE.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
5a4ffbc01f1b5eb70a835dac0d501661 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 4e5fb79bf047d5c5db2ad54bd904e9c6 41048a80203c141bf0cc2ff92c9146b0 a19fcc09a3b17953a6857e1d58e387e7 6078dd7fe7eb81b672e285e2fb21a2b0 8973d4475b5e23d9400793dd19534415 8973d4475b5e23d9400793dd19534415 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio de la Universidad César Vallejo |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@ucv.edu.pe |
_version_ |
1807922341709086720 |
spelling |
Mejía Guerrero, HansFernandez Ponte, Omar Emilio2018-11-29T18:52:57Z2018-11-29T18:52:57Z2018https://hdl.handle.net/20.500.12692/23259La presente investigación tuvo como propósito optimizar la productividad en el proceso de fabricación de transformadores en la empresa Delcrosa S.A. Una empresa con más de 63 años al servicio del sector de energía. Para la optimización de la productividad, se empleó una de las herramientas del Lean Manufacturing como es el Mantenimiento Productivo Total, su desarrollo consistió en dos pilares de los ocho que se tiene, los empleados para el proyecto de investigación son el mantenimiento autónomo y el mantenimiento planificado. El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo y de tipo aplicada, con un diseño cuasi experimental. La población y muestra estudiada fue en principio de 90 días de operación donde estuvieron involucrados las máquinas que intervienen en los procesos de fabricación de los transformadores, se realizaron observaciones del proceso, se tomaron reportes de producción, así mismo se pudo medir las variables el Mantenimiento Productivo Total y Productividad atreves de indicadores como es la cantidad producida, y las horas máquinas efectivas, se aplicaron un pre y post prueba. Para la recopilación de datos se utilizó un instrumento de medición de tiempo (cronometro), cuyos datos arrojados fueron registrados en sus respectivos instrumentos de medición tanto para la productividad como para el mantenimiento productivo total, dichos documentos fueron analizados por software de análisis estadísticos como Excel y SPSS Statistical 23, según los resultados y las comparaciones de las medias es que se llegó a la conclusión de que la implementación del Mantenimiento Productivo Total mejora significativamente y que se admiten las tres hipótesis planteadas por el investigador. Dicho de otra manera, el resultado posterior a la implementación del Mantenimiento Productivo Total con respecto a la productividad de las máquinas de 2.13 unid/hora máquinas salta hacia 2.61 unid/horas máquina, mejorando en un 22.54% con respecto a la productividad inicial.TesisLima NorteEscuela de Ingeniería IndustrialGestión Empresarial Y Productivaapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad César VallejoRepositorio Institucional - UCVreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVMantenimiento Productivo TotalProductividadMantenimiento PlanificadoMantenimiento Autónomohttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04“Implementación del Mantenimiento Productivo Total para optimizar la Productividad en una empresa fabricadora de transformadores, Lima 2017”info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUIngeniería IndustrialUniversidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y ArquitecturaIngeniero Industrial722026https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8914https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/2/license_rdf5a4ffbc01f1b5eb70a835dac0d501661MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53ORIGINALFernandez_POE-SD.pdfFernandez_POE-SD.pdfapplication/pdf6481413https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/4/Fernandez_POE-SD.pdf4e5fb79bf047d5c5db2ad54bd904e9c6MD54Fernandez_POE.pdfFernandez_POE.pdfapplication/pdf5451204https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/5/Fernandez_POE.pdf41048a80203c141bf0cc2ff92c9146b0MD55TEXTFernandez_POE-SD.pdf.txtFernandez_POE-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain11312https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/6/Fernandez_POE-SD.pdf.txta19fcc09a3b17953a6857e1d58e387e7MD56Fernandez_POE.pdf.txtFernandez_POE.pdf.txtExtracted texttext/plain163912https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/8/Fernandez_POE.pdf.txt6078dd7fe7eb81b672e285e2fb21a2b0MD58THUMBNAILFernandez_POE-SD.pdf.jpgFernandez_POE-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4052https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/7/Fernandez_POE-SD.pdf.jpg8973d4475b5e23d9400793dd19534415MD57Fernandez_POE.pdf.jpgFernandez_POE.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4052https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/23259/9/Fernandez_POE.pdf.jpg8973d4475b5e23d9400793dd19534415MD5920.500.12692/23259oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/232592023-06-08 09:58:19.289Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.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 |
score |
13.95948 |
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).