Implementación de herramientas Lean para incrementar la productividad del proceso de parada en una planta concentradora, Ica, 2021

Descripción del Articulo

El presente trabajo de investigación tuvo el objetivo de determinar en cuánto incrementa la productividad del proceso de parada de planta por la implementación de herramientas Lean en una planta concentradora, Ica, 2021. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se consideró de tipo aplicada y...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Huillca Uhuina, Yandira Margot, Quispe Chuan, Tito Josue
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad San Ignacio de Loyola
Repositorio:USIL-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.usil.edu.pe:20.500.14005/14812
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.14005/14812
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Herramientas Lean
Parada de planta
Nivel de cumplimiento
Planta concentradora
Productividad
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
Descripción
Sumario:El presente trabajo de investigación tuvo el objetivo de determinar en cuánto incrementa la productividad del proceso de parada de planta por la implementación de herramientas Lean en una planta concentradora, Ica, 2021. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se consideró de tipo aplicada y de nivel cuasiexperimental. La población de estudio se conformó de 12 reportes de paradas de planta, correspondientes a los periodos 2021 y 2022; la muestra fue censal, por lo que no se realizó un proceso de muestreo. Las técnicas de recolección de datos fueron el análisis documental, la entrevista y la observación; los instrumentos de recolección usados fueron la ficha de registro de datos, la guía de entrevista y la guía de observación. Los resultados hallados demostraron que la implementación de herramientas Lean incrementó significativamente la productividad del proceso de parada de planta en una planta concentradora, Ica, 2021 (p-valor = 0.000), desde un valor de 4.0683 actividades/hora hasta un valor final de 5.0855 actividades/hora (+25.00%). Asimismo, la implementación de las herramientas Lean permitió disminuir significativamente los tiempos de parada de planta (p-valor = 0.000), desde un tiempo de 119.25 horas hasta un tiempo final 109.57 horas (-8.12%); permitió disminuir significativamente los costos de parada de planta (p-valor = 0.000), desde un costo de S/.3’419,456, hasta un costo final de S/.1’096,190 (-67.94%); y permitió incrementar significativamente el nivel de cumplimiento de las actividades de la parada de planta (p-valor = 0.000), desde un nivel de 79.76% hasta un nivel final de 91.09% (+11.34%).
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).