Análisis de los cuellos de botella del proceso productivo de packing para mejorar la productividad de la empresa Santa Sofia del Sur, Chimbote. 2023
Descripción del Articulo
El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la aplicación del análisis de cuello de botella en la productividad durante el proceso de packing de espárragos de la empresa Santa Sofia del Sur, 2023, siendo de enfoque cuantitativo, diseño pre experimental y de tipo aplicada, la poblac...
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2023 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/151761 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/151761 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Cuello de botella Esparrago Tiempo Balance de línea Rendimiento https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
| Sumario: | El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto de la aplicación del análisis de cuello de botella en la productividad durante el proceso de packing de espárragos de la empresa Santa Sofia del Sur, 2023, siendo de enfoque cuantitativo, diseño pre experimental y de tipo aplicada, la población fueron todas las actividades y operaciones dentro del proceso productivo en la etapa de packing y la muestra estuvo conformada por las actividades dentro del proceso productivo de packing de espárrago, evaluado durante el trimestre de mayo, junio y julio. Se usaron como instrumentos de recolección de datos: diagrama de operaciones del proceso, balance de línea, diagrama de Pareto, formato de eficiencia física de materia prima y productividad de mano de obra, diagrama de análisis de procesos, las 5w, formato de tiempo promedio, normal y estándar. Teniendo como resultados que el área tenía una eficiencia física de materia prima de 90.16% y la productividad de mano de obra, 412.57 (kg netos/hh). Se consiguió aumentar un 9% para las actividades productivas en el método final y el tiempo promedio inicial es de 18.85 minutos, y el final es de 12.46 minutos, dado que se eliminaron 2 actividades. El tiempo estándar inicial fue de 24.35 minutos, después de aplicar la mejora, se obtuvo un tiempo de 15.85 minutos, con una variación de 18.10, lo que nos indica que hay mejor aprovechamiento y operatividad. Se concluyó que el área critica se encontró en recepción y lavado de materia prima, de los cuales se eliminaron 2 actividades, teniendo actualmente 21 actividades donde su eficiencia de materia prima promedio es de 94.92% y la productividad de mano de obra promedio final de 444.52 kg por hh. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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