Propuesta para mejorar la productividad de los procesos de mantenimiento eléctrico en la empresa control tek mediante ingeniería de métodos, Arequipa 2024

Descripción del Articulo

La presente investigación tiene como objetivo proponer una mejora en la productividad de los procesos de mantenimiento eléctrico en la empresa Control Tek , ubicada en Arequipa, mediante la aplicación de la Ingeniería de Métodos. Este enfoque se utiliza para optimizar los procesos a través de la mej...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Huanca Cardenas, Didier Ciro
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Continental
Repositorio:CONTINENTAL-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.continental.edu.pe:20.500.12394/19488
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12394/19488
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Productividad
Ingeniería de Métodos
Mantenimiento industrial
Productivity
Method Engineering
Industrial maintenance
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
Descripción
Sumario:La presente investigación tiene como objetivo proponer una mejora en la productividad de los procesos de mantenimiento eléctrico en la empresa Control Tek , ubicada en Arequipa, mediante la aplicación de la Ingeniería de Métodos. Este enfoque se utiliza para optimizar los procesos a través de la mejora en la asignación de recursos y la reducción de tiempos innecesarios. El diagnóstico inicial, realizado medi ante el análisis de la situación actual, identificó que los procesos de mantenimiento presentaban tiem pos de ejecución superiores a los esperados, así como una serie de ineficiencias relacionadas con la falta de experiencia del personal, la ausencia de procedimientos estandarizados y problemas de seguridad laboral. La metodología de la Ingeniería de Métodos aplicada en la empresa incluye el análisis de tiempos, la definición de las actividades , estandarización y la capacitación del personal, con el fin de optimizar los procesos operativos. Respecto a los resultados estimados en la presente investigación a raíz del estudio de tiempos y estandarización , se estima un ahorro en recursos humanos de S/ . 11,329.67 nuevos soles y un ahorro en mantenimiento de S/ . 8,033.77 nuevos soles en el primer año , además en los cuatro procesos analizados en la empresa, correspondientes a Mantenimiento MC Sala Eléctrica, Mantenimiento Variadores de Velocidad ACS800, Mantenimiento de Transformadores Secos 480/220 – 120 VAC y Mantenimiento de BSL, h abría una reducc ión en sus tiempos de duración correspondientes a 11.90 minutos, 17.92 minutos, 11.06 minutos y 18.80 minutos respectivamente, lo que equivale a una reducción del 6.20%, 7.88%, 10.31% y 8.02% , resultando en una disminución total para la empresa de 59.68 minutos en los 4 procesos, el equivalente al 7.90% de disminución de tiempos en los 4 procesos. A la vez s e logr aría pasar de 4.4575 horas/mantenimiento a 4.2088 horas/mantenimiento una reducción notable en los tiempos por servicio. Y un incremento en la pro ductividad de 0.224 mantenimientos /hora a 0.236 mantenimient os/hora. Se calculó una inversión de S/. 44,865.00 nuevos soles y al momento de realizar el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), resulto en un valor de S/. 100,012.68 nuevos soles, en base a los ahorros proyectados en un periodo de 10 años, indicando que el proyecto es aceptabl e, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 49%. El Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) sería de 2 años con 26 días. Por último, un Ratio Beneficio - Costo (B/C) de 3.229 es decir que el beneficio supera los costos lo que indica una propuesta rentable.
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