Mantenimiento productivo total para reducir el tiempo de parada no programada de máquina en una empresa de confecciones

Descripción del Articulo

El presente trabajo tuvo como propósito implementar el Mantenimiento productivo total (TPM) para reducir el tiempo de parada no programada en las máquinas de corte, costura y acabado de una empresa de confecciones. Se analizó el mantenimiento autónomo, planificado y correctivo, evaluando su impacto...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Chavez Reyes, Samantha Angela, Velasco Delgado, Andy Luis Alberto
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2026
Institución:Universidad Ricardo Palma
Repositorio:URP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.urp.edu.pe:20.500.14138/10329
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.14138/10329
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Mantenimiento productivo total
tiempo de parada no programada
disponibilidad operativa
productividad
máquinas de confección
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
Descripción
Sumario:El presente trabajo tuvo como propósito implementar el Mantenimiento productivo total (TPM) para reducir el tiempo de parada no programada en las máquinas de corte, costura y acabado de una empresa de confecciones. Se analizó el mantenimiento autónomo, planificado y correctivo, evaluando su impacto en la reducción de la inactividad operativa. La hipótesis planteada sostuvo que la adopción del TPM mejora la eficiencia del proceso productivo y disminuye las interrupciones que afectan la disponibilidad de las máquinas. Los resultados del diagnóstico inicial y levantamiento de información evidenciaron un impacto positivo tras la implementación del TPM. La máquina de corte redujo sus tiempos de parada en un 11.06%, la máquina de costura en un 20.10% y la máquina de acabado en un 6.11%. Estos cambios fueron validados mediante la prueba t de Student, obteniendo valores estadísticamente significativos (p<0.05), lo que confirma la efectividad del TPM en la reducción de la inactividad no programada. La metodología utilizada fue deductiva y aplicada, lo que permitió resolver el problema de investigación. Además, el enfoque explicativo facilitó la identificación de estrategias de mejora. En conclusión, la incorporación del TPM en la empresa textil contribuyó positivamente a la mejora de la disponibilidad operativa y al incremento de la productividad. Del mismo modo, optimizó los tiempos de producción y redujo los períodos improductivos en las etapas de corte, costura y acabado, fortaleciendo la competitividad organizacional y promoviendo una gestión más eficiente de los recursos tecnológicos y humanos, reafirmando así el compromiso institucional con la mejora continua.
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).